我厂日产600t的五级旋风预热器窑于1996年12月20日投产以来,窑内后结圈较为频繁,严重时一个星期就要被迫停窑人工打圈。为此,我厂专门成立了“解决窑内后结圈的攻关小组”,经过多方面的分析及处理,自1999年10月份以来,连续几个月未出现过被迫停窑打圈的现象,回转窑产质量大大提高。
1窑后结圈的现象
火焰短粗,窑前温度升高,火焰伸不进窑内;窑尾温度降低,窑尾负压明显上升;窑头负压降低,并频繁出现正压;窑功率增加,波动大;来料波动大,一般烧成带料减少;严重时窑尾密封圈漏料,经多次检查,发现窑内后结圈料中有许多煤粉,且SO3的含量较高。后结圈熟料的化学分析结果见表1。
表1 后结圈熟料的化学分析结果 (%) Loss SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO fCaO SO3
6.35 17.86 4.70 4.85 58.10 0.50 0.70 7.86
2原因分析
2.1生料成分的影响
生料中n偏低,使煅烧中液相量增多粘度大而易富集窑尾;入窑生料均匀性差,容易造成窑热工制度波动,引起后结圈;煅烧过程中,生料中有害挥发性组分在系统中循环富集,从而使液相出现温度降低,同时也使液相量增加造成结圈。
2.2煤的影响
我厂烧成煤挥发分较低,灰分较高,含硫量也较高,造成煤燃烧速度变慢,热力强度不够,低温长焰煅烧,煤不完全燃烧现象较为严重;加之煤灰中Al2O3和SO3含量较高,当煤灰集中沉落到烧成带末端的物料上会使液相出现温度大大降低,液相量增加,液相发粘,熟料中SO3含量增高,这是造成窑后结圈的主要原因。煤的工业分析见表2,煤灰全分析见表3。
表2 煤的工业分析 Mad/% Aad/% Vad/% FCad/% Qnet,ad/(kJ/kg)
0.39 27.00 24.50 48.11 24 375
表3 煤灰化学分析 SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3
44.29 12.52 32.55 7.84 1.56 5.17
2.3操作和热工制度的影响
用煤过多,产生还原气氛,物料中三价铁还原为二价铁,易形成低熔点矿物,使液相提早出现,一二次风配合不当,二次风温不稳,低温长焰煅烧,使物料预烧很好,液相出现早;窑快转率低,窑设备事故较多,操作参数不合理,导致窑热工制度不稳定;喷煤管长时间不前后移动,后部窑皮生长快。