佳木斯北方水泥桦南分公司为了提高磨机产量,近期将2号磨成品拉链式输送机改为空气输送斜槽输送系统。技改完成后,投入运行的空气输送系统完全达到预期效果,成品输送能力由原来每小时85吨提高到每小时100吨,彻底解决了辅机能力偏小制约磨机产量的瓶颈问题。
据了解,该空气输送系统每天可节省动力168千瓦,平均每月可节省用电约5040千瓦时;原来采用拉链式输送机年维护费用约5000元,而空气输送斜槽系统基本没有什么维护费用。以上两项综合计算,每个月可以为公司节约2500元左右。
据介绍,该公司曾经通过技术改造,将只为1号水泥磨配套的辊压机,改为1号、2号两台水泥磨都可使用,从而使2号磨产量得到了有效提升。但经此改造后,原有的成品拉链式输送机输送能力不足的问题又显现出来,导致磨机产量受限,并经常出现堵料、冒料现象,制约了2号磨产量的进一步提高。为此,桦南分公司制成车间经反复论证,最终决定将2号磨成品拉链式输送机改为空气输送斜槽输送成品水泥。