1.案例研究目的
通过对苏州南新水泥有限公司生料磨、水泥磨系统技术改造的效果分析,旨在总结该项目的成功经验,并向水泥行业推广该技术。
2.项目实施背景
苏州南新水泥有限公司为国家级重点耗能企业之一,2002年和2003年能源消费总量分别为77300t标准煤和82800t标准煤,电力消耗约占产品生产成本的25%左右。为进一步提高产品的市场竞争力,公司在节能降耗工作上狠下功夫,针对生料磨、水泥磨系统存在的问题及节能潜力实施了技术改造工程,取得了良好的效果。
3.节电原理
1、磨机系统选粉机
回转篦笼式旋风选粉机集离心、旋风、涡流、喷射、转子打击等选粉功能于一体,其选粉效率可达90%以上。生料细度在0.5%~3.0%在内随意调节,细度稳定,且颗粒均齐,磨机产量提高10%~20%。
2、降低入磨物料粒度
在Φ3.4×7.5+1.8m生料磨的碎石系统中增加一台小型立式破碎机,形成闭路循环大幅度降低石灰石粒度,可提高台时产量10%~15%。
3、采用新型沟槽衬板
在Φ3.4×11m水泥磨的细磨仓中采用新型沟槽衬板,沟槽衬板为高铬铸铁材质,有效地抵抗了被磨物料的侵入和磨削。同时衬板的渗透性好,其金相组织多为马氏体,里外硬度一致,综合机械性能高,磨机能力明显提高。
4、配料自动控制技术
在Φ3.4×11m水泥磨上采用多功能微机配料系统,组成高精度计量控制系统,使误差对设定给料量和配比的影响缩减至最小,间接提高水泥磨台时产量和降低电力消耗。
4.项目总投资
项目总投资288万元。