岐山水泥厂采用的是西安建筑科技大学粉体工程研究所设计的Φ2.5m×42m回转窑生产线和X.L系列三旋三钵预分解室喷射式立筒预热器系统。回转窑设计产量为10.5t/h,年产10万t 425号普通硅酸盐水泥。生料和水泥粉磨系统均由Φ2.2m×7.5m管磨机(电机功率380kW)和Φ2.0m旋风式选粉机(电机功率37+7.5=44.5kW组成圈流系统。管磨机一仓为阶梯衬板,二仓为平衬板。1995年5月试生产阶段,窑的标定台时产量达到14.03t,超过保证指标。生料磨台时产量达到28t,而水泥磨台时产量只有10t,小于设计指标12t/h,且细度经常跑粗,磨机单位电耗达34.62kWh/t。严重影响了企业的经济效益。
1 问题分析
该磨机转速为21.4r/min,有效内径2.1m,有效长度7.2m,其中一仓长度为3.2m,有效容积11.08m3。二仓长度为4m,有效容积13.84m3。选粉机转速206r/min。磨内风速1m/s,熟料升重1400~1520g/L,入磨最大粒度达35mm。
(1)改造前一仓的填充率为30.48%,低于二仓的36.13%。停磨打开人孔观察可看到一仓球面低于二仓段面,且隔仓板中心圆孔篦条间隙太大(15~20mm),有一小部分大颗粒窜到二仓成为顽石,二仓钢段因质量小无法粉碎大颗粒,严重影响二仓的研磨能力。(2)选粉机主轴转速太低,致使水泥细度跑粗,通过调节风量,水泥细度仍然跑粗。(3)入磨粒度太大,大于15mm占34.62%,是影响磨机产量的主要原因。(4)作为混合材的水淬渣呈玻璃状,十分难磨。
2 改造措施
基于上述分析,决定熟料入磨前增加一台功率15kW的PEX-150×750颚式破碎机,使入磨粒度最大为25mm;调整一、二仓球、段填充率,使一仓高于二仓;把隔仓板中心圆孔篦条间隙减小至10mm,避免大颗粒窜入二仓;选粉机主轴转速由206r/min提高到250r/min。改造后最佳的级配方案见表1。
表1 改造前后一、二仓研磨体最佳添加量对比
增加颚式破碎机之后的熟料筛析结果见表2(因现场无>15mm的筛,故>15mm的熟料未再分级)。技改后产量、细度实测结果列于表3。技改前后磨机单位产量电耗列于表4。
表2 改造前后熟料粒度筛析对比
表3 技改前后产量细度实测结果对比
表4 技改前后球磨机加破碎机单位产量电耗
从表3、表4可看出,技改后,磨机的产量由10t/h增加到14.5t/h,电耗由34.62kWh/t下降到23.02kWh/t,下降为33.51%,且水泥细度提高,达到增产节能的目的。
3 结束语
采用熟料入磨前加破碎机降低入磨物料粒度,调整一、二仓填充率和级配,使一仓填充率大于二仓填充率,缩小隔仓板中心圆孔篦条间隙,提高选粉机主轴转速等措施是提高粉磨系统产量的有效途径,已使岐山水泥厂水泥磨产量由10t/h提高到14.5t/h,电耗由34.62kWh/t降低到23.02kWh/t,取得了较好的节能、增产效果。