云南红塔滇西水泥股份有限公司3号窑生产线窑头余风处理系统使用的收尘设备是CXS型玻纤袋收尘器。该设备在试生产期间,由于设计、操作等原因,玻纤袋频繁损坏,每次检修都必须更换数百条收尘袋,但仍不能保证收尘效果,给公司生产和环保工作带来很大影响。经过一段时间的操作摸索,该公司技术人员对其进行了一系列改造,使该设备运作情况得到了很大改善。现将使用和改造的情况介绍如下:
一、设备工作原理简介收尘器在引风机的作用下,将含尘气体吸入进气总管,再经各进气支管均匀地分配到各进气室,然后进入各袋室。经滤袋过滤后,大量粉尘被滞留在滤袋的内侧,净化后的烟气由滤袋外部进入排烟道排进大气。随着过滤进行,滤袋内侧的积尘逐渐增多,收尘器的阻力也逐渐上升,当达到规定的间隔时间,由清灰控制器发出清灰指令,依次关闭各室的进风阀,打开反吸风阀,通过抽风机的反吸作用,滤袋由鼓胀变为缩瘪,经过一定时间,反吸风阀关闭,进气打开,大量含尘气体自上而下冲入,使滤袋重新鼓胀、抖动,将滤袋内侧的粉尘抖落下来,落入灰斗,从而达到清灰的目的。灰斗内的粉尘则由卸灰阀定期打开卸出。
二、设备存在的问题生产过程中烟囱排放浓烟,停机检修时发现玻纤袋大部分破损,各袋室内积灰堆积如山,该收尘器实际上仅起到沉降室的作用。据统计,8月底到9月底仅一个月就更换玻纤袋达142条。新的玻纤袋在更换不到一个星期后,又发现破损。
三、玻纤袋破损原因分析使用初期发现玻纤袋破损严重时,技术人员曾认为是由气体温度控制不当,温度过高引起玻纤袋烧坏,但从操作方面加强控制、并利用中控电脑的温度显示记录曲线进行检查监控后,确认操作的温度并没有超过玻纤袋的设计耐温。之后经过对各个袋室内的破损玻纤袋进行详细的检查,发现问题的原因主要有以下几点:①每次停机检查时发现进出风口处的玻纤袋几乎全部磨通,可能是由于此处的风速过高,气体中的粉尘直接冲刷玻纤袋,导致玻纤袋迅速磨通;②玻纤袋的安装必须将玻纤袋的缝线位置按照统一的方向安装,否则在反吸清灰时,玻纤袋由鼓胀变为缩瘪时就会形成一堵玻纤袋幕,使袋室内通风不畅,从而形成袋室内局部风速过高,同时,玻纤袋缝线方向杂乱,清灰时相互摩擦,也会造成过早磨通,该公司玻纤袋安装时并未注意到方向统一的问题,大部分玻纤袋安装方向杂乱无章;③由于收尘器袋室较高,为更换玻纤袋方便,在袋室的上部设计了玻纤袋更换检修走廊,但上走廊的护栏位置安装不正,导致玻纤袋与护栏摩擦,也使部分玻纤袋磨通;④有一部分玻纤袋,安装时上部捆扎不紧,导致开机过程中上部脱落。也有部分玻纤袋在安装时没有拉紧或上下扭曲,导致清灰时下灰不畅,灰尘在玻纤袋内越积越多,堵满整条玻纤袋,从而导致玻纤袋上部拉脱;⑤个别玻纤袋破损时,含尘气体就会直接进入袋室内,大量粉尘在袋室底部堆积,当积灰淹没玻纤袋底部时会引起玻纤袋清灰时下灰不畅,从而堵塞玻纤袋,同时玻纤袋长时间被高温的粉尘淹没,会使玻纤袋变脆,清灰时玻纤袋一抖动就会碎裂。
四、针对问题改进的措施改进措施有:①为了解决进出口处风速过快,粉尘直接冲刷玻纤袋的问题,可以在进风口处安装一块长2米、宽1.5米的挡风板,可以用普通A3钢板焊接制作,并安装牢固的支架。安装完毕两周后检查该处的玻纤袋没有发现破损,基本解决了进出口处的玻纤袋破损问题;②将所有安装不正确的玻纤袋重新拆装,玻纤袋按统一方向安装后,袋室内通风顺畅,同时也避免了清灰时玻纤袋之间的相互摩擦;③把所有与玻纤袋摩擦的护栏进行了处理,避免护栏与玻纤袋接触、摩擦过多;④对所有捆扎不紧、未拉紧、扭曲的玻纤袋进行重新拆装捆扎,并对玻纤袋捆扎的部位和捆扎方法进行了改进,玻纤袋安装时先捆扎上部,每只玻纤袋捆扎后,在下部用手使劲拉,确认捆扎牢固,捆扎下部时注意拉紧、不扭曲,确认下灰畅通。⑤在运行中发现有玻纤袋破损时,必须及时进行更换,尽量避免各袋室内底部积灰,每次检修,都必须详细检查各袋室内的积灰情况,发现积灰要及时清理干净。