一 存在的问题
我公司2000T/D新型干法水泥生产线由新疆设计院设计,转子称(SPF定量自动喂料控制系统)是由安徽合肥金山电器自动化设备厂生产。自2008年4月投产以来,冬季转子称的运行,几乎没有连续运行8小时,2009年冬季,转子称的给料机链条几乎班班断裂5-6次,称体摆线针电机轴频繁断。已经严重影响生产。
二 原因分析
2. 1由于在冬季生产,烘干炉烘干的煤水分始终在17%左右,而转子称的用煤要求控制在2%以下,加上入磨温度在160°C,煤的入窑水分也在14%,而且很不稳定。
2 .2由于煤的水分较大,造成给料机和称体的摩擦系数增加,链条蹦短,称体摆线针轴断。计划冬季月生产3万吨,其结果只要2万吨,严重影响生产。
2.3 由于称体摆线针电机断轴,而电机还在旋转,只是中控检测到反馈跟踪不上,等到中控发现没有煤时,煤已经讲给料机堵死,造成给料机断链。
三 预防和处理措施
3.1 加大烘干效率,使烘干炉烘干的原煤水分控制在12%以下。
3.2提高入磨温度,原温度控制在120度,现控制在180度。
3.3 减少蓖冷机的1断的用风量,提高三次风温,增加入磨温度。
3.4 原来的卧室摆线针2.2KW的四级电机,现该为立是摆线针,加大电机功率,由于位置的限制,4KW摆线针体积较大,使称体不平衡,安装方向要保持原来电机方向,以免影响精度,所以就用2.2KW的摆线针机座上安装了4KW的电机,然后购买齿轮﹫160.制作完毕后,使用链条传动.
3.5 由于转子称增加了重量,所以称的采样值也随着发生了变化,故从新校称和去皮。
3.6 原转子称的工作方式是外测速,测速传感器由于称体经常维修,造成冬季传感器损坏6只,用的是西德的进口直径8MM 长度为6CM的,单价为2000元以上,现改为内测速,用变频器的速度和煤的反馈进行跟踪计量。
四 效果
通过改造后,运行正常,大大的改善了员工的劳动强度,提高了转子称的工作效率。