我公司原料粉磨设备采用丹麦史密斯公司的 ATOX AM—R 37.5立式辊磨,于2004.年3月份进 行生产调试,很快便达产达标。运行2年多来,因各 种原因出现过异常情况,现从操作的角度介绍当时 我厂的处理方法和经验体会。
1物料波动
我厂采用四组分配料:石灰石、砂岩、铁粉和粉 煤灰,前3种物料人磨粉磨,粉煤灰则直接喂人粗粉 分离器旋风筒进口。由于石灰石配比一般>85%,用量大,其成分的波动直接影响磨机运行。
1.1石灰石含土量多及含水量大
有时石灰石品质差,含土量多、含水分大。物料 人磨后,料层会突然下降,磨机震动上升,主电动机 电流减小起伏,差压持续增大,出磨温度骤降。
分析原因:①这种粉料流动性强,人磨后不易在 磨盘上形成料层,易打滑;②这种粉料又极易被喷[] 环处的热风吹起,上下往复于磨腔内,使差压不断增 大,因含水分大,使出磨风温下降采取措施:抑制差压,提高入磨风温,稳定料层是关键。在不停止对磨内喂料的情况下,可先抬辊(避免磨机震停。ATOX磨辊在条件允许时可随时抬/落辊),大幅度降低选粉机转速,使差压尽快恢复到正常值(待运行正常后再慢慢提回转速),提高入磨风温15~20℃(调整窑尾喷水量大小快速有效),降低碾磨压力,增加喂料量,看好时机重新压辊。表l列出第一次调整前后各参数对比情况。
1.2入磨石灰石粒度过大
ATOX磨要求人磨石灰石粒度≤80mm,当粒度达到100~130rnm时,大量大块石灰石人磨后,磨机便逐渐出现:料层起伏下降,震动不稳,主电动机电流增高,吐渣量增大,出磨风温上升。
分析原因:ATOX磨是一种柱辊平盘磨,碾磨压力由磨辊垂直作用于磨盘,粒度过大的石灰石不能被磨辊充分挤压和碾磨,反而使磨辊震动,而原先固有的料层也随着碾磨快速削减;经喷口环下落的大块石灰石在刮料腔内越聚越多,现场也明显听到里面有异音,主电动机电流增高,此时磨机的碾磨负荷增大。
采取这些措施后,磨机的运行会慢慢好转,但有时还达不到理想的状态。此时若将入磨风温大幅下降l 5~20℃(调节窑尾喷水量),磨机运行会较快趋于平衡稳定。分析:①前面所提的措施有效,但力度不够,大幅降温是强有力的辅助调节;②较低的风温、较慢的风速在一定程度上缓解和消除了磨内一些异常情况。第二次调整前后各参数对比见表2。