2011-07-14 10:32:17 来源:水泥人网

1000t/d窑外分解窑生产经验与体会

    兰州红古祁连山水泥股份有限公司两条1000t/d新型干法水泥熟料生产线自从2002年5月投产以来,熟料质量差,台时产量低的问题一直是制约达产达标的难点之一,经过几年的实践和探索,终于使窑的熟料质量和台时产量得以稳定和提高。目前熟料产量已达到42.5t/h,熟料平均强度53Mpa以上,煤、电消耗也明显降低。现就该系统工艺优化改造的经验和体会作一介绍,共同行们参考。

    1、主要设备

    烧成系统主要设备见表1。

表1 主机设备一览表

    2、存在问题

    2.1、原燃材料质量波动大,生料易烧性差

    我厂矿山石灰石品位差,质量波动大,且SiO2和MgO的含量较高,经分析SiO2的主要成分是无定性和结晶SiO2,MgO主要以白云石或菱镁矿形式存在,易生成粗大的方镁石晶体,原煤挥发分下降、灰分和水分增加、发热量降低等。由此造成生料易磨性和易烧性较差,煅烧困难,经常出现飞砂料、黄心料,f-CaO高,立升重低,熟料强度低。原料化学成分见表2,原煤工业分析见表3,熟料化学成分见表4。

表2原材料化学成分

表3 原煤工业分析

表4 熟料化学全分析

    2.2、预热器结皮堵塞

    预分解系统的堵塞大部分在投料后不久、窑操作不正常、热工制度不稳定、系统事故较多、开停窑较频繁时。堵塞部位主要发生在C4、C5筒锥体、下料管及翻板阀内,若发现不及时,有时能从下料管堵到预热器锥体,甚至整个旋风筒。分解炉及其斜坡、连接管道、变形管等也容易因料流不畅造成堵塞。

    2.3、窑内结圈结球

    每次开窑生产时间不长,在窑筒体的后部有可能听到明显球砸窑皮声音,停窑观察,总能看到高度不等的后结圈,圈体后面总有一个或数个大小不等的球。还发现窑皮变薄,有时大球落到篦冷机上不得不停窑处理。为了应付这种局面,不得已将投料量降低,生产损失较大。

    2.4、篦冷机堆“雪人”

    当窑况较差的情况下,窑头看火混浊不清,并伴有飞砂料,熟料结粒差,且易于粉化,窑头罩两侧内壁和窑头下料斜坡及易堆结“雪人”,“雪人”在高温下具有很强的粘结力,且堆积速度很快,人工捅堵效果不大,严重时,停窑处理。“雪人” 除了造成篦板烧坏外,还反应在出篦冷机熟料没有得到充分的冷却,影响熟料输送、储存、粉磨及水泥性能。此外,篦板受热变形后,部分高温细料落入冷风室,易使大梁和风室隔板烧坏变形造成篦下各室之间相互串风,熟料冷却效果变差,当漏料量较大时,造成小拉链压死,被迫停窑处理。

    2.5、主机设备零停频次高

    煤粉计量称经常发生跑煤和断煤现象,熟料冷却机和链斗机故障频繁,停窑频次较高,运转率下降,影响产质量的提高。

    3、原因分析

    石灰石品位差和煤价上涨,煤质下降,是引起系列问题的根源。如石灰石中有害成分结晶SiO2和方镁石晶体含量较高,且波动较大,影响生料的易磨性和易烧性;熟料KH偏低,硅率偏高,熟料结粒差,且易于粉化;劣质煤的挥发分低、灰分高、发热量低,其着火点温度较高、燃烧速度慢、火焰分散、热力强度低、窑烧成带温度低,造成熟料欠烧、结粒细小而形成飞砂料增多;劣质煤中SO3、R2O的质量分数高,煅烧中SO3和R2O循环富集在窑后部结硫碱圈,在分解炉缩口及C4、C5筒锥部位及下料管中形成结皮,严重时发生堵塞,导致窑内通风不良,还原气氛煅烧,多为黄心料,这种表面呈液相的熟料颗粒,在篦冷机易结料,结前墙,影响篦冷机的安全运行;煤粉计量称跑煤,经常造成窑尾烟室及预热器结皮,严重时会堵塞下料管,烧坏五级内筒。熟料链斗机故障较多,主要是锁片脱落、链斗变形、掉螺栓、链斗小轮脱落、轨道不平整等小故障,需要的检修时间较短,往往不停窑,只是适当减少喂料量、降低窑速、减小风量,待链斗机故障排除后,再恢复正常操作,这种方法,稍一不慎,就会造成篦冷机堆“雪人”,烧坏篦板等现象。

    4 技术措施

    4.1、优化工艺配方

    为了满足新型干法窑的操作特点,合理的配料是关键环节。既要防止生料过于易烧而使结粒粗大,降低二、三次风温,也要防止物料难烧而发生逼火、跑煤及跑生,使系统参数难以稳定在合理范围。根据目前石灰石和燃料的特性,适当提高饱和比和铝氧率,降低硅酸率,以改善物料易烧性,熟料各率值控制指标调整为:KH=0.90±0.02,n=2.5±0.1,p=1.7±0.1。为了达到这一配料方案的要求,我们从离厂20公里的民乐矿山外购优质石灰石,按30%的比例进行搭配。同时要求石灰石预均化堆场尽量增加布料层数,严禁点堆或分段堆料,以提高石灰石质量和均化效果。调整后熟料的化学成分见表5。

    4.2、加强原燃材料管理

    加强石灰石、原煤、煤矸石供应矿点的监控,采取先化验后进厂的措施,严把远燃材料质量关。同时加强内部堆场的管理,采用分层堆放,平铺竖取的方式进行均化。同时质量管理部门专门配置均化员,负责原燃材料的均化和搭配,及时同化验室沟通联系,提高配料的预见性,稳定生料化学成分,入窑生料CaO合格率由45提高到60%,Fe2O3合格率由50%提高到75%。另外,由于粘土、原煤、煤矸石和硫酸渣都是露天堆放,分较大,在配料库内容易粘库、抽心,经常发生断料现象,一旦断料,质量就会失控,为此,分别在上述四个库内铺设了高分子聚乙烯衬板,解决了断料问题,稳定了配料质量。

    4.3、提高生料和煤粉质量

    为了改善生料易烧性,适当降低生料细度,细度指标0.2mm筛筛余由≤2.0%调整为≤1.0%,80um筛筛余由≤15%调整为≤12%。煤粉细度由原来的80um筛筛余≤10%提高到≤8%,水分由原来的≤2.5%降低到≤1.5%,以提高煤的燃烧速度,缩短煤粉的燃尽时间,降低不完全燃烧现象发生的程度。

    4.4、优化工艺操作

    4.4.1、强化预热器系统管理

    随着时间的推移及预热器系统经过若干次的检修或多次清堵,系统反复热胀冷缩,内部尺寸严重变形,有时出现烧通现象,尤其是内筒、翻板阀、撒料板经常烧坏,影响内部流场,造成结皮堵塞。为此,我们在检修时对分解炉发生变形最严重的部位进行了换,定期检查更换内筒、翻板阀、撒料板等易损部件,在每次定检时,安排专人清理各级烟道及三次风管内的积料及结皮,检修完毕,及时对预热器系统人孔门、捅料孔、观察孔及热电偶插孔等漏风点进行密封,以减少漏风和系统阻力,确保系统通风顺畅,提高热交换效率。

    4.4.2、稳定喂煤量

    煤粉计量称跑煤对窑况影响很大,经分析主要原因是煤转子称喂料机搅拌叶片角度太小,并且磨损严重,间隙过大,收尘器管道堵塞所致,尤其是冬季,煤粉流动性差,在管道壁上揭露,也会发生跑煤现象。于是进行了修复改进,增大喂料机搅拌叶片角度,并在叶片磨损部位镀焊耐磨层,疏通收尘器管道,采取煤管保温措施,系统恢复了正常。

    4.4.3、调整燃烧器

    将喷煤管的中心线由传统的偏移料面位置调整到窑的中轴线上;调整燃烧器内外风比例,内风由原来的100%调整到80%,外风由原来的50%调整到70%;降低煤粉风的用风量,更换煤粉风机,风量比原来降低了10%左右。充分利于二次风,形成完整的再循环火焰,改善煤粉的燃烧条件,提高烧成温度,加速熟料的烧结反应,缓解还原气氛的形成,减少硫、碱在窑内的循环富集,防止预热器结皮或堵塞的发生。

    4.4.4、加速熟料冷却

    篦冷机采取厚料层操作,料层厚度控制在500mm左右;适当加大篦冷机一、二室冷风机风门开度,合理控制窑头排风机风量;加强风室和锁风阀的维护,减少冷风从该部位漏出风室,同时加强风室之间隔板的密封,以防各风室之间的串风,减小冷风机短路的可能性,以保持各风室有足够的冷风透过料层,提高冷却速度。出篦冷机熟料温度由原来的300℃以上,下降到150-200℃,但温度仍然偏高,仍然威胁着下道工序设备的使用和影响水泥磨的产量。因此,我们又采取措施,在出篦冷机熟料上加入湿排粉煤灰,湿排粉煤灰水分15-20%,通过湿排灰与高温熟料的混合,依靠湿排灰中水分的蒸发来降低熟料的温度,同时对湿排灰进行烘干,节约了湿排灰烘干用煤。如果采用湿矿渣效果将更为理想。

    4.4.5、优化窑的操作

    通过实践摸索,不断总结适合本系统的操作方法,在开始投料时,要保证系统蓄有足够的热量,待窑况稳定后再加料,而且稳定加料速度,证入窑生料能够充分分解和煅烧。按照先调风煤,后调窑速的原则,严格控制窑速、拉风、投料量和喂煤量的匹配,严格执行“薄料快烧”的煅烧制度,使燃料得以充分燃烧,减少化学和机械不完全燃烧程度,提高熟料煅烧温度。正常时系统操作控制参数见表6。

    4.5、改进部分工艺设备

    4.5.1、改进预热器下料口结构

    将C4筒入分解炉的下料口提高1.5m,并安装撒料盒,提高物料的悬浮效率和料气热交换率,消除煤粉不完全燃烧和冲料形成欠烧还原性物料,遏制窑内结球结圈现象。

    4.5.2、改进篦冷机风室隔板及小拉链跑道

    篦冷机一、二室风室隔板采用耐高温材料喷涂,风室横梁浇灌浇注料保护层,防止变形烧坏;小拉链底部铺设钢轨做跑道,减小运行阻力,提高运行效率。

表5 熟料化学全分析

表6 中控操作控制参数表

    4.5.3、改造熟料链斗机

    熟料链斗机原设计长度为141米,由于设备负荷大,磨损严重,故障频繁,我们将此链斗机改为两段,并重点加强一段链斗机的维护好保养,确保运转率达到95%以上,减少了故障停车对窑的影响。

    4.6、强化设备管理,减少开停窑次数

    回转窑频繁的开停车,不但影响熟料产质量,而且对保护窑皮和耐火材料极为不利,会造成不必要的能耗浪费。通过加强设备管理,加强三级巡检制度的落实,建立技术负责制和包机负责制,做到计划停车维修,确保检修质量,减少机电设备和工艺故障的发生率。

    5、效果

    通过以上措施,窑况明显改善,主机运转率明显提高,预热器结皮堵塞及篦冷机堆“雪人”现象也明显减少,窑内不再结圈滚球,耐火材料安全运行得到了保障,出窑熟料外观呈深黑色,散料少,结粒细小、密实、均齐,并且很少有黄心料和飞砂料,立升重平均为1250g/L。熟料产质量有较大提高,台时由40t/h提高到42.5t/h,增幅6.3%,熟料强度由50MPa提高到53Mpa,增幅6.0%。

    6、体会

    实现新型干法窑系统的安全稳定运行、优质高产低耗,关键要处理好原燃材料、配料、操作这些因素的影响,从“人、机、料、法、环”入手,综合考虑,全面处理,理清系统的每一个环节,不断优化工艺参数,统一操作方法,强化系统稳定和平衡,避免窑况大幅度波动,稳定窑的热工制度,提高窑的快转率。同时在强化管理的基础上善于总结、敢于改进和尝试,消除工艺故障,保持较高的运转率,定能取得良好的经济效益。

    目前烧成系统还尚存一些问题,一是生料再循环系统的电动三通阀一直不灵活就弃之没用,很难掌握投料和拉风的同步操作,影响系统的稳定;二是篦冷机虽然采取了一些措施,但冷却效果不太明显,出篦冷机熟料温度仍然偏高,不利于提高熟料易磨性及充分发挥其强度优势。正在积极寻找改进途径。

    作者:何耀海,刘萧霏,王来喜

    来源:兰州红古祁连山水泥股份有限公司

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