【水泥人网】大宇水泥(山东)有限公司日产7200吨生产线于1997年6月投产,采用的是双系列六级预热器,ASCC分解炉,回转窑规格为椎5.6m×87m,喂料系统采用气力提升泵,采用POLYSIUS公司的POLCID操作控制系统。在实际生产中,公司对原来电气连锁中存在的不合理现象进行了优化改进。
CO含量的监控
大宇水泥(山东)有限公司分别在C3和高温风机出口处装有在线气体分析仪,烧成系统在正常工况下一氧化碳(CO)的含量在0.05%以内,原设定值分别为:报警值0.4%,跳停值0.6%。因CO超限造成的停窑情况有两种:一是因为下煤量出现波动或预热器塌料等原因造成的CO含量实际升高而导致的停窑,反映在CO含量曲线上是一个逐步升高的过程;二是在下煤量稳定,系统也没有大的波动情况下发生,在CO含量曲线上表现出来的是CO含量突然达到跳停值(甚至更高)而又立刻恢复到正常值。
第一种情况原因是CO含量的报警值设定偏高。因为中控操作画面上监控数据较多,操作员不可能实时注意CO含量的变化情况,往往是CO含量达到了0.4%,系统报警时才发现而后采取措施。当CO含量达到0.4%时,说明烧成系统中已经存在较为严重的不完全燃烧了,即使这时候采取措施,因为时间上的滞后,CO含量还会继续往上升,而一旦达到0.6%的跳停值就会造成停窑,因此及早发现CO变化并作出调整就显得尤为重要。为此技术员把报警值改为0.15%,0.6%的跳停值不变,这就为操作员及早发现问题并采取措施争取了时间,在最大程度上避免了因为CO升高而导致的停窑。
第二种情况由于窑系统是稳定的,而CO含量曲线的瞬间突升突降,不符合CO的生成原理,应是气体分析仪本身瞬间出现问题所导致,应该算误报警。为了避免此问题,技术员在连锁程序上加了一条,即CO含量达到跳停值并持续3秒时才能连锁停窑。