1 水泥新标准对水泥细度提出更高要求
以ISO胶砂强度检验方法为依据起草的六大通用水泥标准已实施几年时间。在这期间,广大水泥工作者通过调整生料率值及强化熟料煅烧操作,为烧制质量良好的熟料奠定了一定的基础。但是熟料强度的提高毕竟有限。由于立窑水泥厂设计及设备选型方面的局限性,导致水泥粉磨过程多数配用长径比较小(L/D≤3.0)的短磨机。物料在磨内停留、粉磨时间短,加之采取的磨前物料预处理方式不合理,导致成品颗粒偏粗,水泥活性差、水化硬化速度慢、胶砂强度偏低,水泥物理力学性能不良的同时,实际上是浪费了材料,提高了生产成本。
华南理工大学科研人员曾采用相同窑型熟料,不同长度磨机(长磨机规格为Φ2.6×13m,短磨规格Φ2.2×6.5m)粉磨水泥,得出如表1所示试验结果。
对表1数据分析得知:采用Φ2.6×13m长磨磨制的水泥不仅颗粒级配合理,比表面积和早期强度高,而且凝结硬化时间快,对混凝土施工极为有利,充分显示出长磨的粉磨优势。而采用Φ2.2×6.5m短磨制备的水泥力学性能明显低于长磨的产品。
四川陈元孝同志曾利用无弹子磨机将烧结良好的立窑熟料打至80μm筛余35%、1%、0.1% ~0.2%三个等级,分别制得62.5、72.5、82.5级水泥。他的试验给我们的启示是:无论采用多么优良的熟料或是混合材料,要制备性能良好的水泥,必须在粉磨工艺上下功夫,即充分磨细。
甘肃永登水泥厂将Φ2.4×13m水泥磨机改造成高产、高细磨,在提高产量的同时,水泥比表面积稳定在350m2/kg以上,早、后强度发挥良好,见表2。
表1 水泥颗粒组成及物理力学强度(GB法 )
表2 高产高细磨水泥强度检测结果(GB法)
山东建材学院研究人员曾对某立窑水泥企业粉磨系统进行改造,成品水泥比表面积由248m2/kg提高至423m2/kg,水泥3d抗压强度较过去增长14.7MPa,28d抗压强度提高9.7MPa(GB法)。
上述例证说明,水泥经过充分磨细后,活性发挥良好,胶砂强度随着水泥颗粒的变细而显著提高。所以,在日常生产过程中,要稳定制备高强度质量的水泥,必须将其磨细。