【水泥人网】河南省七里岗水泥厂现有1000t/d和700t/d预分解干法线各一条,年产水泥60万t。1000t/d线为五纸低压损旋风预热器,分解炉为DD炉,规格3812mm,窑规格为?准3.2mm×46m。1998年我厂分解炉系统经天津水泥设计研究院技改,增加了一台MFC炉,MFC炉柱体尺寸为3300mm,柱体高10m,鹅颈管为1900mm,总炉容增大一倍,延长了气体、物料停留时间,提高了热交换率,可完全采用当地的低挥发分煤。在生产过程中遇到许多问题并采取了有效的处理方法。
1工艺流程
新增加的一台MFC炉与原分解炉采用串联方式,原炉做为第二分解炉,延长物料停留时间,工艺流程见图1。
它具有以下特点:
(1)从窑头冷却抽取三次风从两侧进入MFC的下部,分解炉喂煤全部入MFC,供煤粉在流态化分解炉内纯空气中燃烧,有利于燃料燃烧。
(2)流态化炉炉底内装有许多喷气嘴,流态化用的空气以很高的速度通过喷嘴,可防止物料在炉内推积,并保证物料分布均匀;且由于浓相流化床的存在,可延长物料停留时间。
(3)C4级下料管有分料阀,可调节向DD炉及MFC炉喂料比例,以利点火投料初期及生产中调整流态化炉操作温度。MFC出口与DD炉采用鹅颈管连接,可进一步提高炉内物料热交换率。
2出现问题的原因分析及处理方法
2.1窑衬的使用周期短
窑用燃料全部使用了当地的低挥发分煤后,火焰形状较技改前变长,窑内热工温度梯
度发生了变化,窑内高温部分较以前有所延长,加之技改后,熟料产量提高,窑的热负荷大,对窑衬提出了更为复杂和苛刻的要求。过渡带耐火砖的寿命最长仅为130天,严重影响了回转窑的运转率。我们经过摸索和改进,有效地延长了窑衬的使用周期。
【作者:张克军等 】