2010-06-01 09:13:59 来源:水泥人网

青松建化¢2.9/2.5×40m窑稳定系统工艺的改造及效果

    【水泥人网青松建化RSP型分解窑自1999年投产以来,经过几年的生产调试和不断改进,特别是2004年5月冬季大修对系统中几个影响产、质量的关键部位进行了改进,使整个窑系统工艺有了较大改观。目前,设备运转率达90%以上,入窑生料分解率达到85%以上,台产提高到17吨/时以上,熟料28天强度在53MPa以上,现对改造及改进后的效果和大家做如下交流:

主机设备型号规格

序号名称规格能力(t/h)
1煤磨¢1.7×2.5m3-5
2回转窑¢2.9/2.5×40m14-16
3单筒冷却机¢2.5×25m14-16
4高温风机WG-26N07DQ=120000m3 /h
5袋收尘器GMC75-2×11Q=130000m3 /h
6窑尾收尘风机Y4-73-14DQ=120000m3 /h

系统中存在的主要问题
 存在的主要问题
1生料表观分解率偏低,窑炉用煤比例未达到设计要求。
2混合室缩口尺寸不合理。
3四级旋风筒与三级旋风筒温度倒挂。
4窑头成正压冒灰严重。

原因分析及改进办法(一)
存在问题原 因 分 析改  进   措  施效果
生料表观分解率偏低,窑炉用煤比例未达到设计要求1、三次风口与入炉物料下料口距离远,物料分散效果差。 2、三次风进分解炉口风速偏小,不利物料悬浮分散、传热将三次风管口向炉内伸进靠近三级下料管口并缩小(由原来的700×700mm缩小至500×500mm)在三级下料口设置两排散料棒(∮50mm共七根耐热钢)有效地提高了三次风口风速(由原来的18m/s,提高到22m/s)防止了进分解炉生料成柱状下料现象,增强了风、煤、料的热交换能力,使入窑分解率提高到了85%以上。

原因分析及改进办法(二)
存在问题原 因 分 析改  进   措  施效果
混合室缩口尺寸不合理混合室缩口尺寸设计为670×670mm在实际操作中造成窑内通风较差,窑头成正压,冒灰严重。导至热工制度混乱,且混合室缩口塌料。混合室缩口尺寸,由原来的670×670mm改为:750×750mm。窑炉 用风更趋合理即能保证窑内烧成用风,同时不影响进分解炉内三次风量、风速。


【作者:孙盛】

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190