摘要:
我公司2000t/d新型干法水泥生产线、生料制备系统采用MPS3350B型立式磨,磨盘直径为3350mm,磨辊个数3个,磨辊规格φ1900×670mm,研磨的原料是石灰石、砂岩、铁粉、粉煤灰。磨辊辊面的耐磨寿命一般为12个月左右,为了研究方便,我们把磨辊面的一个使用周期分为四个阶段,即磨辊辊面磨损在0—39mm范围内的工作期称为磨损初期;磨辊辊面磨损在40—79mm范围内的工作期称为磨损中期;磨辊辊面磨损在80—99mm范围内的工作期称为磨损后期;磨辊辊面磨损在100mm以上的工作期称为过度磨损期。
在多年的生产实践中,磨辊在磨损初期及中期生产正常,产量、运转率较高,电耗较低,但在磨损后期,立磨产量、运转率明显下降,磨机振动大,功率波动大,非常容易出现问题,也更容易振动停车,停车后不易一次开车成功,操作员在这段时期较难操作。本文阐述的就是磨辊磨损后期的立磨操作,与大家共勉。
一、立磨在不同时期运行参数及原因分析
1、立磨正常运行及磨损后期运行时各参数见下表:
参数 |
压差(mbar) |
台时产量(t/h) |
液压设定值(bar) |
出口温度(℃) |
主电机 |
循环风机电流 (A) |
振动值 |
正常运行时 |
50左右 |
160 |
150 |
75-80 |
100-120 |
165-170 |
小 |
后期运行时 |
45左右 |
140 |
130 |
70左右 |
120-140 |
170-180 |
大 |
2、原因分析
磨辊磨损后期,由于磨辊和磨盘衬板经过长时间运转受到严重磨损,造成磨盘与辊之间的挤压工作面凹凸不平,并且磨辊是在3000小时检修时调头使用的,研磨能力下降,所以保持薄料层、低产量运行,压差控制较低,能减轻立磨的振动。同时也由于磨内部件的磨损,导致主电机负荷大,再加上磨内循环负荷大,电机电流明显比正常时大,液压也不能加大,否则更加重主电机的负荷,运行不平稳,振动加大。由于产量低,循环风机抽不出大量物料,尽管风机前阀门开的较小,循环风机电流也较大。由于料层薄不易稳定料层,再加上我公司没有使用淋水装置,所以出磨温度不能控制高,以免使物料过于松散,造成立磨振动。
二、立磨磨辊磨损后期振停原因的判断及启磨方法
MPS3350B型立式磨在后期运转中非常容易振停,振停的原因也有很多。能够正确判断其原因,对及时发现故障、排除故障,从而减少停车时间很重要,同时对启磨采取何种方案也很重要。下面就分析几种常见的振停现象。
1、立磨压差迅速减速小,出磨温度迅速提高,然后立磨振动高报警,振运停车。这种情况一般是三道阀卡住、断料,然后迅速和岗位联系核实,及时处理。这种情况启磨由于卡住的物料被送入磨里,磨内物料不平整,可以采取先正常启磨用辅传盘一会磨,然后再用带铺料少铺一些料启磨,就可以平稳启磨。
2、立磨压差逐渐变小,出磨温度逐渐提高,振动值加大,振动报警持续时间稍长,然后振动加剧停车,这时看入磨皮带料少,应该是某种原料断料,我公司一般是占原料配比较多的粉煤灰断料,(粉煤灰潮湿易挂库壁)。如果提前从配料秤反馈数值发现断料及时和调配站联系,断料在1分钟以内,可以避免振动停车,但有时挂的严重,下不来料,最后还是振停。
这种断料停车的启磨方式因磨内料少可以稍多铺一些料启磨,具体铺多少根据拉风及辅传时各参数反映的情况来设计铺料时间。
3、立磨的压差、温度都变化不大,而振动值不定期加大报警,说不定某时报警加大,振动停车,这时应该判断磨内有铁,有可能是外部进的铁,更有可能是磨内受损部件掉下的铁,有时小块铁可以从排渣口排出,但易堵排渣口,停车后可以通知岗位进磨检查。这种停车后的启磨方式可以与平常开车的启磨方式一样。
4、立磨的压差迅速增大,出磨风温减小,振动加剧,这种情况一种是原料秤飞料;一种是排渣增多,导致入磨物料的增多。还有一种情况是压差迅速增大,出磨风温不变,压差增大得不到缓解,也会立即振动停车,这种情况一般是石灰石粒度大。
如果及时采取开大循环风机阀门、减小选粉机转数、减料等措施,有可能避免振动停车,但有时振动特别快,立即停车,连调整时间都没有。这种停车后的启磨方式不用铺料用辅传盘一下磨,正常启磨就可以。